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        泊頭市金珠環(huán)保設(shè)備有限公司
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        唐山鋼廠高爐礦槽除塵器工藝流程圖

        參  考  價(jià)面議
        具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

        產(chǎn)品型號(hào)泊頭金珠環(huán)保

        品       牌

        廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

        所  在  地滄州市

        更新時(shí)間:2022-02-21 08:02:32瀏覽次數(shù):1536次

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        唐山鋼廠高爐礦槽除塵器工藝流程圖以長(zhǎng)袋低壓脈沖袋式除塵器為基礎(chǔ),結(jié)合高爐煤氣得特點(diǎn),對(duì)除塵器采取了耐壓、防爆等必要的青年犬措施,同時(shí)對(duì)脈沖清灰起源做必要的脫水脫油處理,控制技術(shù)采用PLC微機(jī)控制。將經(jīng)過重力除塵的半凈煤氣引入布袋箱體內(nèi),煤氣經(jīng)過玻璃纖維刺氈濾袋過濾,

        唐山鋼廠高爐礦槽除塵器工藝流程圖以長(zhǎng)袋低壓脈沖袋式除塵器為基礎(chǔ),結(jié)合高爐煤氣得特點(diǎn),對(duì)除塵器采取了耐壓、防爆等必要的青年犬措施,同時(shí)對(duì)脈沖清灰起源做必要的脫水脫油處理,控制技術(shù)采用PLC微機(jī)控制。將經(jīng)過重力除塵的半凈煤氣引入布袋箱體內(nèi),煤氣經(jīng)過玻璃纖維刺氈濾袋過濾,將半凈煤氣中的微粒灰塵除掉,使煤氣中的含塵量降到10mg/Nm3以下,且通過布袋反吹、放灰將灰塵收集利用的工藝流程。具有除塵效率高、安全性能好,控制維護(hù)方便,占地面積小等特點(diǎn)。
        礦膠帶的下料口處的密封膠帶用托輪和壓輪固定在側(cè)卸移動(dòng)式卸礦小車上,在考慮高爐礦槽系統(tǒng)的除塵時(shí),只注重解決礦槽槽下的除塵,而疏忽了礦槽槽上移動(dòng)式膠帶卸礦時(shí)的粉塵污染。
        多年來,高爐礦槽槽上移動(dòng)卸料小車卸料時(shí)產(chǎn)生的揚(yáng)塵治理問題一直是一個(gè)難題,對(duì)周圍的環(huán)境造成較大影響。目前,國(guó)內(nèi)還沒有很好的治理手段。在馬鋼港務(wù)原料總廠老區(qū)1#、2#高爐槽上移動(dòng)卸料小車的除塵采用的是通風(fēng)槽除塵,通風(fēng)槽除塵不但占用的空間很大,且∏形密封皮帶運(yùn)行中易跑偏,影響小車卸料,除塵效果也不理想。在馬鋼新區(qū)建設(shè)過程中,我廠對(duì)A、B礦槽槽上卸料小車的除塵問題非常關(guān)注,并對(duì)以前使用的幾種除塵形式進(jìn)行比較,選用了一種新型的除塵裝置。
        唐山鋼廠高爐礦槽除塵器工藝流程圖原設(shè)計(jì)除塵試運(yùn)行情況及原因分析 
        原設(shè)計(jì)計(jì)除塵及試運(yùn)行情況:新區(qū)A、B礦槽槽上與工程同時(shí)設(shè)計(jì)的是一種新的除塵模式——移動(dòng)式通風(fēng)凈化除塵機(jī)組:即在每條卸料系統(tǒng)配套2臺(tái)除塵裝置,與卸料小車同步運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)對(duì)卸料小車卸料揚(yáng)塵的跟蹤動(dòng)態(tài)除塵,除塵裝置的動(dòng)力來自卸料小車。每臺(tái)除塵器的處理能力為7850m3/h,過濾面積為84m2,每臺(tái)除塵器控制一側(cè)的下料口。由于高爐礦槽槽上移動(dòng)小車下料時(shí)的揚(yáng)塵的治理問題一直是一個(gè)難題,因此在工程建設(shè)初期,為避免造成不必要的浪費(fèi),就要求設(shè)備廠家先制造和安裝了一臺(tái)做試驗(yàn),結(jié)果除塵效果不盡人意。
        原因分析
        (1)對(duì)設(shè)計(jì)風(fēng)量進(jìn)行論證。由于每個(gè)高爐礦槽有24個(gè)礦槽,槽容zui小的為580m3,zui大的為720 m3,且礦槽的槽口是相通的,除塵器的處理能力7850m3/h,除去風(fēng)量損耗,吸塵口幾乎沒有什么吸力,除塵效果較差。
        (2)對(duì)氣流的通暢進(jìn)行分析:除塵器灰斗采用雙灰斗形式,含塵氣體的進(jìn)口又設(shè)在灰斗中部,導(dǎo)致氣流組織不順而存在短路現(xiàn)象;除塵器灰斗處的重錘式卸灰閥密封不嚴(yán),在負(fù)壓的影響下氣流從卸灰口直接進(jìn)入除塵器內(nèi)部,灰斗存不下灰,反而造成二次揚(yáng)塵。另一方面,除塵器的清灰控制與卸料小車卸料同時(shí)間,破壞了氣流組織。
        (3)每個(gè)礦槽都有三條加料系統(tǒng),由于礦槽的槽口是相通的,且三條系統(tǒng)不可能在同一位置加料,當(dāng)一條系統(tǒng)在加料時(shí),粉塵從相鄰的槽口排出。
        (4)吸塵口密封不夠嚴(yán)密,且密封材料損壞嚴(yán)重,漏風(fēng)率高,導(dǎo)致吸塵口風(fēng)量很小。
        改造方案
        (1)將每條卸料系統(tǒng)的兩臺(tái)除塵裝置改成一臺(tái),除塵器的處理風(fēng)量增加到40000m3/h,將設(shè)備放置在重型卸料車延長(zhǎng)的平臺(tái)上(平臺(tái)與車架用銷子連接)。
        (2)含塵氣體的進(jìn)口設(shè)在除塵器箱體的前中部,氣體的出口社在除塵器箱體的后中部;采用螺旋機(jī)輸灰,星型卸灰閥排灰;除塵器的清灰控制與小車卸料時(shí)間錯(cuò)開,即小車卸料時(shí)除塵器不清灰,小車卸料結(jié)束后再開始清灰。
        (3)*吸塵罩與吸塵關(guān)間的連接和密封,減少吸塵系統(tǒng)的漏風(fēng),將原密封材料改為耐磨材料,同時(shí)將吸塵口長(zhǎng)度改為1米(原長(zhǎng)度為1.5米),使風(fēng)量更為集中。
        (4)由于K系統(tǒng)每次只有一側(cè)卸料,為使風(fēng)量zui大化利用,在風(fēng)管上增加手動(dòng)閥門,不下料的一側(cè)及時(shí)關(guān)閉。
        (5)對(duì)電器柜進(jìn)行防塵處理,減少電器故障。
        (6)重新修訂操作規(guī)程:要求礦槽上無論哪條系統(tǒng)生產(chǎn),其相鄰系統(tǒng)只要不生產(chǎn),必須與生產(chǎn)的系統(tǒng)處于同一位置,并開啟除塵系統(tǒng),控制粉塵從相鄰的槽口排出。
        高爐礦槽除塵器存在問題
        (1)每個(gè)礦槽都有三條加料系統(tǒng),由于礦槽的槽口是相通的,且三條系統(tǒng)不可能在同一位置加料,當(dāng)三條系統(tǒng)或兩條系統(tǒng)同時(shí)加料時(shí),相鄰槽口粉塵溢出還是無法控制。
        (2)由于球團(tuán)和干熄焦的粉塵相當(dāng)大,所以還存在除塵器的風(fēng)量不能滿足的問題,由于槽上的加料系統(tǒng)不可能改造,如果除塵器的風(fēng)量繼續(xù)加大,加料系統(tǒng)設(shè)備的承受能力不能滿足。
        (3)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)難度較大,空壓機(jī)過濾器更換頻繁。

        高爐煤氣布袋除塵器的收塵機(jī)理看似簡(jiǎn)單,但實(shí)際上是一個(gè)復(fù)雜的過程,它將帶有粉塵的氣體通過箱體經(jīng)過布袋時(shí),借助于篩濾、慣力、攔截、擴(kuò)散、重力沉降以及靜電等多種的作用把粉塵沉積下來。
           布袋除塵器于19世紀(jì)中葉開始被應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn),其運(yùn)行可靠穩(wěn)定,使用靈活,操作簡(jiǎn)單,除塵效率高,zui小可捕集0.1tan左右的粉塵,能夠滿足嚴(yán)格的環(huán)保要求。1981年應(yīng)用袋式除塵技術(shù)凈化高爐煤氣在日本獲得成功。這種方法與過去的濕法洗滌煤氣相比,節(jié)能、節(jié)水、運(yùn)行費(fèi)用低,消除了洗滌水對(duì)環(huán)境的污染,獲得高溫煤氣的顯熱,因此這項(xiàng)技術(shù)在鋼鐵領(lǐng)域迅速發(fā)展。1987年我國(guó)太鋼的1ZOOm3高爐采用日本的技術(shù),在我國(guó)*對(duì)高爐煤氣應(yīng)用布袋除塵技術(shù)…,但實(shí)際運(yùn)行中存在不少的問題,經(jīng)多次技術(shù)改造后基本滿足運(yùn)行要求。隨著人們環(huán)保意識(shí)和能源危機(jī)意識(shí)的提高,面對(duì)我國(guó)水資源不足和水污染嚴(yán)重的現(xiàn)實(shí),結(jié)合高爐煤氣的特性及高爐生產(chǎn)實(shí)際狀況,應(yīng)用布袋除塵技術(shù)處理高爐煤氣是我國(guó)高爐煤氣除塵的發(fā)展趨勢(shì)。因此研究高爐煤氣布袋除塵的機(jī)理,探討除塵效果的影響因素具有重大的意義。  

        濾料把塵粒分離出來的過程分為兩個(gè)步驟,一種是布袋的纖維對(duì)塵粒的捕集在布袋上形成灰膜,即初層;二是初層對(duì)塵粒的捕集。在實(shí)際生產(chǎn)中后一種機(jī)制具有更重要的作用,因?yàn)樵诔鯇有纬汕埃瑔渭兛繛V袋纖維捕集的除塵效率不高,而通過粉塵自身成層的作用,可捕集1μm左右的微粒,效率達(dá)到99%。高爐煤氣經(jīng)布袋除塵后.含塵量達(dá)6mg/m3以下。當(dāng)布袋上的集塵層達(dá)到一定厚度時(shí),阻力增大,需要用反吹的辦法去掉集塵層。反吹時(shí)不應(yīng)破壞初層,常用反吹風(fēng)前后的壓差來判斷初層是否被破壞。反吹后的布袋再投入使用,由于保留了初層.除塵效率可保持在很高的水平.煤氣的含塵且也保持穩(wěn)定。布袋除塵器一般都有若干個(gè)箱體,它們輪流進(jìn)行除塵和反吹,連續(xù)地完成煤氣除塵任務(wù)。布袋除塵器的箱體為圓柱形,按煤氣的進(jìn)氣方式分為上進(jìn)氣與下進(jìn)氣兩種。上進(jìn)氣的是氣流方向和灰塵降落的方向*.反映時(shí)有利于灰塵沉降,但灰斗部分易形成煤氣死區(qū),溫度低.易結(jié)露,卸灰困難。下進(jìn)氣的反吹效果差,但灰斗部位溫度較高,易卸灰。

        高爐操作因素及除塵器的管理 
        高爐煤氣參數(shù)的穩(wěn)定是保證布袋除塵器高效的前提,高爐操作要為煤氣布袋除塵創(chuàng)造穩(wěn)定的煤氣參數(shù)。目前常用于高爐濾袋的濾布zui高的瞬時(shí)耐溫為260qC一300qC,如果爐況不穩(wěn)定,荒煤氣溫度時(shí)高時(shí)低,會(huì)造成濾袋燒壞或結(jié)露,嚴(yán)重時(shí)除塵器停運(yùn)。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)高爐冶煉壓力提高到0、15MPa時(shí),煤氣灰吹出量比常壓時(shí)少得多;爐頂壓力波動(dòng)過大,入爐原料水分過高,影響布袋除塵器的正常運(yùn)行。因此要努力提高原燃料質(zhì)量(如精料,成分穩(wěn)定,粒度均勻,冶金性能良好,爐料結(jié)構(gòu)合理),穩(wěn)定高爐供風(fēng),均勻控制下料速度,才能確保高爐袋式除塵器穩(wěn)定高效地運(yùn)行。對(duì)國(guó)內(nèi)已有的高爐煤氣布袋除塵器運(yùn)行狀況分析,發(fā)現(xiàn)其工藝流程、裝備水平差不多,但效果差別大,其原因除前述因素外,布袋除塵器的操作與管理影響大。因此要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作,勤觀察,勤檢查,發(fā)現(xiàn)濾袋破損立即更換,發(fā)現(xiàn)閥門故障立即處理,按時(shí)清灰、卸灰,按規(guī)定程序卸灰等,才能把煤氣布袋除塵器用好。

        產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)保證

        本公司通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,并在嚴(yán)格執(zhí)行之中。在產(chǎn)品制造工藝與售后服務(wù)中特別強(qiáng)化以下幾個(gè)方面

        設(shè)備鋼構(gòu)主體設(shè)計(jì)采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì),殼體成型美觀、堅(jiān)固,能承受負(fù)壓6000Pa,焊接處采用自動(dòng)埋弧焊、手工焊相結(jié)合,一般焊接處采用煤油滲透檢驗(yàn),氣包采用X射線探傷檢驗(yàn),通風(fēng)管道采用水壓檢驗(yàn),保證焊接質(zhì)量,降低漏風(fēng)率;固定濾袋的花板采用的壓力機(jī)沖壓,保證其對(duì)角線誤差在3mm以內(nèi),花板孔的精度在10um的范圍內(nèi),保證均勻清灰及排放標(biāo)準(zhǔn);濾袋加工采用專業(yè)生產(chǎn)除塵濾袋用的三針六線縫紉機(jī)組,保證排放標(biāo)準(zhǔn)≤45mg/m3;濾袋骨架采用專業(yè)生產(chǎn)骨架的多頭自動(dòng)點(diǎn)焊機(jī)生產(chǎn),骨架成形后本體及焊接強(qiáng)度大,垂直度好,整個(gè)骨架外表鍍鋅,光滑、美觀、耐用;并有利于濾袋的耐久性。所有外夠配套件均采購(gòu)國(guó)內(nèi)上乘品,不合格配套件堅(jiān)決不入庫、不出庫、不使用,減少因此帶來的維修工作。整套設(shè)備優(yōu)于一般進(jìn)口設(shè)備,讓用戶享受*設(shè)備帶來的便利。

        我們有一支技術(shù)過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富、作風(fēng)好的指導(dǎo)安裝隊(duì)伍專業(yè)從事設(shè)備指導(dǎo)安裝工作,公司設(shè)有售后服務(wù)部,以服務(wù)用戶為主,省內(nèi)12小時(shí)到達(dá),省外24小時(shí)到達(dá),首先解決問題,恢復(fù)生產(chǎn),再做問題分析與排除方法,服務(wù)只有起點(diǎn)沒有終點(diǎn)!

        金珠環(huán)保*的售后服務(wù)體系

        1、公司成立獨(dú)立的專業(yè)技術(shù)過硬的售后服務(wù)技術(shù)小組,保證售后問題*時(shí)間響應(yīng);

        2、我們有專人為客戶建立詳細(xì)而保密的售后服務(wù)檔案,隨時(shí)記錄您的設(shè)備售后反饋;

        3、公司嚴(yán)格按照國(guó)家和業(yè)要求以及合同上的有關(guān)規(guī)定,切實(shí)履行相應(yīng)售后服務(wù)義務(wù);

        4、針對(duì)部分客戶遇到的設(shè)備安裝難使用調(diào)試難的問題,我們派專人為您做現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo);

        5、公司的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)范圍內(nèi)大部分地區(qū),保證售后*無縫隙覆蓋。

        泊頭市金珠環(huán)保設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)脈沖布袋除塵器、旋風(fēng)除塵器、濕式脫硫除塵器、靜電除塵器以及除塵器布袋、除塵器骨架、電磁脈沖閥,脈沖控制儀、氣缸、布袋吊掛、文氏管、螺旋輸送機(jī)、卸料器、斗式提升機(jī)等各種除塵器配件。也可根據(jù)客戶要求進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)改造。

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